扶着小表妺的小屁股坐下来,POND,人与嘼交av免费,售楼小姐2高清免费,免费簧片

欢迎您进入河(he)南安合环(huan)境工(gong)程有限公司官网!

扶着小表妺的小屁股坐下来,POND,人与嘼交(jiao)av免费(fei),售楼小姐2高清免费(fei),免费(fei)簧(huang)片(pian)

MODULE TITILE

详细内容

湿法脱硫系统除雾器结垢分析及预防措施

  石(shi)(shi)灰石(shi)(shi)-石(shi)(shi)膏湿法(fa)脱(tuo)(tuo)硫技(ji)(ji)术是(shi)(shi)(shi)世界(jie)范围内烟(yan)气脱(tuo)(tuo)硫的主流技(ji)(ji)术,除(chu)(chu)雾(wu)(wu)器是(shi)(shi)(shi)石(shi)(shi)灰石(shi)(shi)-石(shi)(shi)膏湿法(fa)烟(yan)气脱(tuo)(tuo)硫塔中(zhong)非常(chang)重要的核心(xin)装置,用(yong)于(yu)分(fen)(fen)离净烟(yan)气携带的液滴(di)。由于(yu)被分(fen)(fen)离的液滴(di)中(zhong)含有(you)石(shi)(shi)膏等固态物(wu),存在除(chu)(chu)雾(wu)(wu)器结垢的风险(xian),需定期进(jin)行(xing)在线(xian)冲洗,保持(chi)除(chu)(chu)雾(wu)(wu)器叶片表(biao)面清洁(jie)。同(tong)时我国(guo)大(da)部分(fen)(fen)火(huo)电(dian)厂已取消(xiao)了(le)脱(tuo)(tuo)硫旁路,因(yin)此除(chu)(chu)雾(wu)(wu)器故障不仅会(hui)造成(cheng)(cheng)脱(tuo)(tuo)硫系统的停运,还(hai)会(hui)导致整个机(ji)组停机(ji)。已有(you)案例表(biao)明,不同(tong)条件下的除(chu)(chu)雾(wu)(wu)器结垢原因(yin)不同(tong),有(you)些是(shi)(shi)(shi)飞灰含量过高形成(cheng)(cheng)的灰垢,有(you)些是(shi)(shi)(shi)结晶垢,本(ben)文将对某发电(dian)公司(si)660MW机(ji)组的除(chu)(chu)雾(wu)(wu)器结垢原因(yin)进(jin)行(xing)分(fen)(fen)析(xi),初步总结结垢的机(ji)理,对此提出预(yu)防(fang)措施。

  1系统概述

  某发(fa)电公司660MW超临(lin)界燃煤空冷机组(zu),锅炉(lu)型号(hao):DG2100/25.4-II2,配套建设有石灰石-石膏湿(shi)法脱硫装置。每(mei)座吸收塔顶部安装两级水平布(bu)置的除(chu)雾(wu)器。

  该机组(zu)投运以(yi)来,多次出现除雾器结垢(gou)和堵(du)(du)塞问题。除雾器发(fa)生结垢(gou)或(huo)堵(du)(du)塞时,系(xi)统阻力过(guo)高,引起增压风机失(shi)速,锅炉负(fu)压维持困难(nan),直接导致机组(zu)降负(fu)荷或(huo)停(ting)运。另一方面(mian),除雾器的垢(gou)物难(nan)以(yi)清理,须进行人(ren)工高压水枪冲洗,每年由(you)此导致的检修维护费用较(jiao)局。

  一(yi)次典(dian)型(xing)事(shi)故经过如下:机(ji)(ji)组(zu)大修(xiu)期间(jian)进行(xing)了除(chu)(chu)雾(wu)器(qi)(qi)(qi)清理,大修(xiu)结(jie)束后(hou)投运(yun)不(bu)到(dao)4个(ge)月时间(jian),增压(ya)风机(ji)(ji)喘振明显(xian),除(chu)(chu)雾(wu)器(qi)(qi)(qi)差(cha)压(ya)一(yi)个(ge)月内从50Pa缓慢(man)上升到(dao)100Pa,然后(hou)快速上升至(zhi)560Pa,判(pan)断为除(chu)(chu)雾(wu)器(qi)(qi)(qi)结(jie)垢(gou),随即(ji)运(yun)行(xing)人员(yuan)(yuan)加大冲洗力度,疏通差(cha)压(ya)计管路。情况并未好转,机(ji)(ji)组(zu)降(jiang)负荷运(yun)行(xing)20d后(hou)停机(ji)(ji),检修(xiu)人员(yuan)(yuan)进入吸(xi)收塔检查发现(xian)上、下两级(ji)除(chu)(chu)雾(wu)器(qi)(qi)(qi)有20余个(ge)单(dan)元垮塌或(huo)掀翻(fan),整个(ge)除(chu)(chu)雾(wu)器(qi)(qi)(qi)被石(shi)膏浆液铺满,堵塞严重,垢(gou)物量大且难以清理。

  2垢物化验分析

  观察发现(xian),除雾(wu)器不同位置的(de)垢物(wu)其硬(ying)度和(he)(he)形态差异较大,多为软硬(ying)混合垢,部分(fen)(fen)区域的(de)垢物(wu)分(fen)(fen)层(ceng)明(ming)显,两层(ceng)软垢内部夹一(yi)层(ceng)硬(ying)垢。对(dui)典型垢物(wu)进行(xing)化学分(fen)(fen)析(xi)和(he)(he)扫描电镜(jing)微(wei)观分(fen)(fen)析(xi),同时选(xuan)取副产物(wu)石膏进行(xing)对(dui)比分(fen)(fen)析(xi)。

  根据化学分(fen)析结(jie)果可见,除(chu)(chu)(chu)雾(wu)(wu)器(qi)上的(de)(de)垢物(wu)(wu)(wu)与石(shi)(shi)膏的(de)(de)组成(cheng)(cheng)较为接近,主(zhu)要成(cheng)(cheng)分(fen)均为CaS04˙2H20。结(jie)合除(chu)(chu)(chu)雾(wu)(wu)器(qi)的(de)(de)工(gong)作机理(li),可以认为除(chu)(chu)(chu)雾(wu)(wu)器(qi)的(de)(de)垢物(wu)(wu)(wu)与石(shi)(shi)膏的(de)(de)来源均为脱(tuo)硫浆(jiang)液(ye)所携带的(de)(de)固体颗粒物(wu)(wu)(wu)。但是扫描电镜(jing)微观(guan)显示(shi)其晶(jing)(jing)体形态(tai)完(wan)全(quan)不同(tong),除(chu)(chu)(chu)雾(wu)(wu)器(qi)垢物(wu)(wu)(wu)是颗粒与片(pian)状(zhuang)晶(jing)(jing)体的(de)(de)混合物(wu)(wu)(wu),而脱(tuo)硫石(shi)(shi)膏呈现出(chu)颗粒状(zhuang)(或短柱状(zhuang))晶(jing)(jing)体结(jie)构。

  3结垢机理分析

  通过对除雾(wu)器(qi)的垢(gou)物进行化(hua)学分(fen)析和扫描电镜分(fen)析,可以(yi)确(que)定该机组除雾(wu)器(qi)结(jie)垢(gou)是浆液固体(ti)颗(ke)(ke)粒的沉(chen)积与结(jie)晶(jing)反应形成(cheng)的混(hun)合垢(gou)。除雾(wu)器(qi)叶片(pian)(pian)在(zai)工作(zuo)中粘附了(le)一定的浆液固体(ti)颗(ke)(ke)粒,固体(ti)颗(ke)(ke)粒中存在(zai)硫酸钙、亚硫酸钙、碳酸钙以(yi)及少量烟尘,这些固体(ti)颗(ke)(ke)粒具有一定的粘性,如果未(wei)能(neng)被冲(chong)洗(xi)水及时冲(chong)洗(xi)掉,会与烟气中残留(liu)的S02继(ji)续反应,生成(cheng)的硫酸钙、亚硫酸钙在(zai)叶片(pian)(pian)表(biao)面和原先截留(liu)的固体(ti)颗(ke)(ke)粒上快速成(cheng)长(zhang),形成(cheng)了(le)形态混(hun)杂的硬(ying)垢(gou),在(zai)冲(chong)洗(xi)失效的情况下,导(dao)致(zhi)除雾(wu)器(qi)严重结(jie)垢(gou)。

  除雾(wu)器(qi)部分叶片结垢,会(hui)形成恶性循(xun)环,当(dang)烟气经过时局部烟气流速(su)过大,烟气中夹带(dai)大量石(shi)膏浆液得不到有(you)效分离,过大液滴在重力作(zuo)用(yong)下回落到烟道(dao)中和除雾(wu)器(qi)表面,造成除雾(wu)器(qi)堵塞,直(zhi)至(zhi)进(jin)一步垮塌。

  4原因分析

  4.1冲(chong)洗效果差(cha)

  脱硫系(xi)统(tong)的(de)除(chu)雾(wu)(wu)器都设计有冲(chong)(chong)(chong)(chong)洗(xi)(xi)装置(zhi),冲(chong)(chong)(chong)(chong)洗(xi)(xi)效果(guo)对除(chu)雾(wu)(wu)器结垢堵塞影响(xiang)重大。除(chu)雾(wu)(wu)器冲(chong)(chong)(chong)(chong)洗(xi)(xi)水(shui)管道、喷(pen)(pen)嘴、阀门是否正常、喷(pen)(pen)嘴的(de)布置(zhi)、冲(chong)(chong)(chong)(chong)洗(xi)(xi)周期、冲(chong)(chong)(chong)(chong)洗(xi)(xi)水(shui)压(ya)均对冲(chong)(chong)(chong)(chong)洗(xi)(xi)效果(guo)有直接影响(xiang)。首先通过查阅(yue)资料,排除(chu)了冲(chong)(chong)(chong)(chong)洗(xi)(xi)水(shui)喷(pen)(pen)嘴与除(chu)雾(wu)(wu)器叶(ye)片间距设计、冲(chong)(chong)(chong)(chong)洗(xi)(xi)覆盖率对冲(chong)(chong)(chong)(chong)洗(xi)(xi)效果(guo)的(de)负面作用(yong)。

  在(zai)事故(gu)发(fa)生后,检(jian)修(xiu)人(ren)员(yuan)对该机(ji)组冲洗(xi)(xi)(xi)水(shui)管道(dao)和喷(pen)(pen)(pen)嘴进行了逐个检(jian)查(cha),结果表(biao)(biao)明50多个喷(pen)(pen)(pen)嘴发(fa)生了堵塞(sai)(sai)或(huo)脱(tuo)落(luo)。原因是(shi)喷(pen)(pen)(pen)嘴形(xing)式为(wei)轴向(xiang)(xiang)实(shi)(shi)心(xin)锥,两级除(chu)(chu)雾器下表(biao)(biao)面冲洗(xi)(xi)(xi)水(shui)管上(shang)(shang)的(de)喷(pen)(pen)(pen)嘴均为(wei)喷(pen)(pen)(pen)口(kou)向(xiang)(xiang)上(shang)(shang),除(chu)(chu)雾器叶片上(shang)(shang)脱(tuo)落(luo)的(de)软(ruan)垢(gou)极易进入喷(pen)(pen)(pen)嘴的(de)出口(kou),由于不是(shi)连续(xu)冲洗(xi)(xi)(xi),喷(pen)(pen)(pen)嘴出口(kou)堆积(ji)的(de)软(ruan)垢(gou)经过(guo)一段(duan)时(shi)间的(de)停留,会(hui)(hui)变得(de)结实(shi)(shi)从而造成喷(pen)(pen)(pen)嘴堵塞(sai)(sai)。另(ling)外当冲洗(xi)(xi)(xi)水(shui)含固(gu)量较(jiao)高或(huo)存在(zai)异(yi)物(wu)时(shi),也(ye)会(hui)(hui)造成喷(pen)(pen)(pen)嘴堵塞(sai)(sai)。在(zai)后续(xu)运行中,发(fa)生喷(pen)(pen)(pen)嘴堵塞(sai)(sai)的(de)区域形(xing)成冲洗(xi)(xi)(xi)死角(jiao),除(chu)(chu)雾器叶片无(wu)法得(de)到冲洗(xi)(xi)(xi),极易结垢(gou)。另(ling)外还有部分冲洗(xi)(xi)(xi)水(shui)喷(pen)(pen)(pen)嘴脱(tuo)落(luo)或(huo)冲洗(xi)(xi)(xi)水(shui)管断裂,也(ye)会(hui)(hui)大(da)大(da)降低冲洗(xi)(xi)(xi)效(xiao)果。

  冲(chong)洗(xi)周期是(shi)保证冲(chong)洗(xi)效果的主要手(shou)段,冲(chong)洗(xi)间(jian)隔(ge)太长(zhang),石膏浆液(ye)和烟气(qi)中(zhong)的飞灰不(bu)断附着,除雾(wu)(wu)器表(biao)面结垢加重并(bing)经高(gao)温烟气(qi)冲(chong)刷而硬(ying)化,形成厚实致密的硬(ying)垢,冲(chong)洗(xi)将(jiang)失(shi)效。除雾(wu)(wu)器一(yi)般(ban)要求(qiu)2h至少(shao)冲(chong)洗(xi)一(yi)次(ci),但(dan)是(shi)历(li)史(shi)数(shu)据表(biao)明该机(ji)组多次(ci)出现除雾(wu)(wu)器冲(chong)洗(xi)间(jian)隔(ge)超过6h的情(qing)况。冲(chong)洗(xi)周期过长(zhang)的主要原因是(shi)吸(xi)收塔液(ye)位(wei)过高(gao),除雾(wu)(wu)器冲(chong)洗(xi)水全部进入吸(xi)收塔浆液(ye)池(chi),优先(xian)考(kao)虑控(kong)制液(ye)位(wei)避免(mian)发生溢(yi)流(liu),只好(hao)延(yan)长(zhang)冲(chong)洗(xi)周期,减少(shao)冲(chong)洗(xi)次(ci)数(shu)。

  4.2冲洗水(shui)量不足

  冲(chong)洗(xi)(xi)水(shui)量不足(zu)是(shi)冲(chong)洗(xi)(xi)周(zhou)期(qi)过长的直接原因,也是(shi)除雾器结垢(gou)问题的根本(ben)原因。运行中(zhong)吸(xi)收塔液(ye)位经常(chang)过高,难(nan)以接纳大(da)量的除雾器冲(chong)洗(xi)(xi)水(shui),原因是(shi)机组长期(qi)在70%以下负荷运行,烟气(qi)蒸发(fa)水(shui)量少,加上脱硫废水(shui)处理系统故障频(pin)发(fa)投运率(lv)过低,导(dao)致(zhi)系统水(shui)平(ping)衡被破(po)坏,脱硫塔液(ye)位难(nan)以控制(zhi)。另(ling)一(yi)方面,现(xian)场检查还(hai)发(fa)现(xian)除雾器冲(chong)洗(xi)(xi)水(shui)阀存在内漏现(xian)象,内漏水(shui)全部进入吸(xi)收塔浆液(ye)池(chi),导(dao)致(zhi)在运行时冲(chong)洗(xi)(xi)水(shui)量进一(yi)步降低,冲(chong)洗(xi)(xi)效果无法(fa)保(bao)证。

  4.3冲洗水(shui)水(shui)质分析(xi)

  除(chu)(chu)雾(wu)器通过(guo)间接冲(chong)(chong)洗来(lai)保(bao)持叶(ye)片表(biao)面洁净,避免发生局部结垢。该机组除(chu)(chu)雾(wu)器冲(chong)(chong)洗水(shui)来(lai)源为(wei)电厂循环(huan)排污水(shui),水(shui)质分析显示pH值为(wei)8.26,且Ca2+含(han)量237mg/L,SO42-一含(han)量1572mg/L,指标(biao)均超(chao)出(chu)《湿法(fa)烟气脱硫(liu)装置(zhi)专用设备-除(chu)(chu)雾(wu)器》(JB/T10989-2010)标(biao)准中建议值(Ca2+<200mg/L,S042-<400mg/L,pH值7-8)和除(chu)(chu)雾(wu)器厂家的(de)建议值。冲(chong)(chong)洗水(shui)的(de)硫(liu)酸根和钙离子含(han)量较高,冲(chong)(chong)洗过(guo)程中难(nan)以起到(dao)迅速降低(di)叶(ye)片表(biao)面附着(zhe)浆(jiang)液饱(bao)和度的(de)作用,导致冲(chong)(chong)洗效果(guo)较差。另一方面叶(ye)片表(biao)面残(can)留的(de)冲(chong)(chong)洗水(shui)与烟气接触(chu)时,会继续进(jin)行(xing)脱硫(liu)反(fan)应,形成结晶垢。

  4.4浆液参数影(ying)响分析

  石膏浆液pH值较高(gao)、浓度过大(da)、氧化效果差等都容易引发吸收塔(ta)内部(bu)结(jie)垢,包括除雾器,若控制不当,会快(kuai)速发展成为大(da)面(mian)积堵(du)塞。

  运行中,浆(jiang)(jiang)液pH值(zhi)通过(guo)控(kong)制石灰石浆(jiang)(jiang)液的(de)(de)(de)补充量(liang)来进行控(kong)制。pH值(zhi)较高时,表明(ming)(ming)浆(jiang)(jiang)液中存(cun)(cun)在(zai)过(guo)量(liang)的(de)(de)(de)CaC03,过(guo)量(liang)的(de)(de)(de)CaC03在(zai)除雾器表面沉积后,与烟(yan)气中残留的(de)(de)(de)S02继续反应,形成(cheng)(cheng)(cheng)结晶(jing)垢(gou)。通过(guo)表2可见,浆(jiang)(jiang)液和(he)(he)石膏中的(de)(de)(de)碳酸钙(gai)含量(liang)均明(ming)(ming)显较高,是(shi)导致除雾器结垢(gou)的(de)(de)(de)一个(ge)主(zhu)要(yao)原因(yin)。其次,根据已有的(de)(de)(de)研究(jiu)结论,pH较高时,循环(huan)浆(jiang)(jiang)液中存(cun)(cun)在(zai)的(de)(de)(de)硫主(zhu)要(yao)以S023-一形式存(cun)(cun)在(zai),随pH值(zhi)升高,CaS03的(de)(de)(de)溶解度(du)急(ji)剧下降,极(ji)易使(shi)CaS03的(de)(de)(de)饱(bao)和(he)(he)度(du)达到并(bing)超(chao)过(guo)其形成(cheng)(cheng)(cheng)均相成(cheng)(cheng)(cheng)核作(zuo)用(yong)所(suo)需(xu)的(de)(de)(de)临界饱(bao)和(he)(he)度(du)而在(zai)塔(ta)壁(bi)和(he)(he)部件(jian)表面上结晶(jing)。而控(kong)制pH较高的(de)(de)(de)原因(yin)是(shi)脱硫塔(ta)入口S02浓(nong)度(du)较高,设计值(zhi)6522mg/Nm3,且波动大,为(wei)确保排(pai)放达标,一般控(kong)制pH较高。

  另(ling)一方面(mian),该机组(zu)浆(jiang)液浓度也(ye)多次出现(xian)高(gao)于(yu)设计值的情(qing)况,原因(yin)是石膏(gao)脱水系(xi)统为(wei)多台机组(zu)公用,石膏(gao)溢(yi)(yi)流(liu)(liu)箱容(rong)量不(bu)足,多台机组(zu)同时脱水石膏(gao)溢(yi)(yi)流(liu)(liu)箱会溢(yi)(yi)流(liu)(liu),排浆(jiang)不(bu)及时导致(zhi)浆(jiang)液浓度较(jiao)(jiao)高(gao)。浆(jiang)液浓度高(gao)会导致(zhi)石膏(gao)饱(bao)和度较(jiao)(jiao)高(gao),易(yi)于(yu)结垢。

  4.5仪表因(yin)素影响分析(xi)

  在脱硫(liu)系统(tong)运(yun)行(xing)(xing)过程中,冲(chong)洗(xi)(xi)水(shui)运(yun)行(xing)(xing)的调整依据(ju)主要是除(chu)雾器(qi)压差,压差增高,应加强冲(chong)洗(xi)(xi)。然而(er)实(shi)际运(yun)行(xing)(xing)中,由于该(gai)表计安装(zhuang)位置为(wei)正(zheng)压,接触湿烟(yan)气,浆(jiang)液(ye)液(ye)滴极易进入取样(yang)管(guan),且难(nan)以清理,恶劣的工作环境使得该(gai)表计长期读数不准(zhun),失去指导意义。历史运(yun)行(xing)(xing)记录(lu)显示多次出现(xian)(xian)除(chu)雾器(qi)压差瞬间(jian)波动、长时间(jian)无变化甚至除(chu)雾器(qi)前(qian)后(hou)压差显示为(wei)负数的情况,运(yun)行(xing)(xing)人员无法及时发(fa)(fa)现(xian)(xian)问题(ti)(ti),导致除(chu)雾器(qi)结垢问题(ti)(ti)不断发(fa)(fa)展,严重影响(xiang)系统(tong)的正(zheng)常(chang)运(yun)行(xing)(xing)。

  4.6高温烟气(qi)的危害

  除雾(wu)器(qi)材质为(wei)聚丙烯,不耐高(gao)温,长时间高(gao)温烟气流过时,会导(dao)致其变(bian)(bian)形(xing)(xing),除雾(wu)器(qi)的(de)局部(bu)变(bian)(bian)形(xing)(xing)会导(dao)致叶片间距和形(xing)(xing)状改变(bian)(bian),形(xing)(xing)成死角(jiao),难(nan)以冲洗干净,还可损坏冲洗水管和喷嘴(zui),降低(di)冲洗效果,极易引发结(jie)垢。

  5预防措施

  5.1提(ti)高冲洗效果

  塔内部除(chu)雾器冲(chong)(chong)洗(xi)水喷嘴和(he)管道(dao)故障率较高,对(dui)此建议(yi)检修人(ren)员在(zai)每次(ci)停机(ji)后都(dou)应(ying)对(dui)该区域设备进行(xing)详细检查,及时更(geng)换(huan)和(he)清理冲(chong)(chong)洗(xi)水管路(lu)上掉落和(he)堵塞(sai)的喷嘴,修复冲(chong)(chong)洗(xi)水管道(dao),确保(bao)冲(chong)(chong)洗(xi)水系(xi)统的“硬件(jian)”正常。在(zai)封人(ren)孔(kong)门前,应(ying)先做除(chu)雾器冲(chong)(chong)洗(xi)试验,观察冲(chong)(chong)洗(xi)效果,调(diao)整冲(chong)(chong)洗(xi)压力(li)。

  运(yun)行(xing)中严格(ge)按照(zhao)规程要求循环地进行(xing)冲(chong)洗(xi)(xi)(xi),各(ge)区域2h冲(chong)洗(xi)(xi)(xi)一(yi)次,发(fa)现除(chu)(chu)雾器(qi)(qi)前后压差有增大(da)趋势,适当缩短冲(chong)洗(xi)(xi)(xi)周期(qi)。长期(qi)低负荷运(yun)行(xing),遇(yu)到(dao)液(ye)(ye)位(wei)高与(yu)冲(chong)洗(xi)(xi)(xi)周期(qi)的(de)矛盾时(shi),冲(chong)洗(xi)(xi)(xi)不及时(shi)带来(lai)的(de)问(wen)题(ti)更(geng)为(wei)严重(zhong),因此应(ying)侧重(zhong)于除(chu)(chu)雾器(qi)(qi)冲(chong)洗(xi)(xi)(xi),建(jian)议(yi)采取先排掉部分浆(jiang)液(ye)(ye)至事(shi)故浆(jiang)液(ye)(ye)箱暂存来(lai)降低液(ye)(ye)位(wei),确(que)保(bao)除(chu)(chu)雾器(qi)(qi)的(de)及时(shi)冲(chong)洗(xi)(xi)(xi)。

  5.2确(que)保冲(chong)洗水量

  足(zu)够的(de)冲洗水(shui)量才能保(bao)证冲洗周(zhou)期(qi)和冲洗效(xiao)果。通过以下措(cuo)施(shi)来确保(bao)除雾器冲洗水(shui)量:

  首先应(ying)避(bi)免机组长期(qi)在低(di)负荷下运(yun)行,恢(hui)复脱硫(liu)废(fei)水(shui)(shui)处(chu)理(li)系统出(chu)力,低(di)负荷时(shi)通过(guo)存储部分滤液水(shui)(shui)(高(gao)负荷时(shi)再回用(yong)),适当提高(gao)废(fei)水(shui)(shui)排放量,禁止(zhi)环(huan)境卫生冲洗水(shui)(shui)进入脱硫(liu)系统,维持系统水(shui)(shui)平衡。

  加强除雾(wu)器冲洗(xi)水阀(fa)的(de)日常维(wei)护和管(guan)理,对于(yu)出现故(gu)障的(de)阀(fa)门应在短时间(jian)内给予修复,避免阀(fa)门内漏(lou)导致(zhi)除雾(wu)器冲洗(xi)水量(liang)的(de)减少。

  同时(shi)降低(di)设备(bei)的切(qie)换频(pin)率,以此(ci)减少各类浆液泵及管道冲洗水(shui)量(liang)。

  5.3控制(zhi)水质指标

  对冲洗(xi)水(shui)水(shui)源进(jin)行优化,控制来水(shui)的(de)硬度(du)和(he)S02浓(nong)度(du)。除雾器(qi)冲洗(xi)和(he)工艺(yi)用(yong)(yong)水(shui)合(he)用(yong)(yong)一座(zuo)水(shui)箱,运行中注(zhu)意检(jian)查石膏(gao)浆液(ye)和(he)石灰石供(gong)浆系统的(de)各(ge)个(ge)冲洗(xi)水(shui)阀(fa)门(men)内漏情况,确保工艺(yi)水(shui)泵出口压(ya)力(li)高于各(ge)浆液(ye)泵出口压(ya)力(li),避免(mian)浆液(ye)成(cheng)分(fen)通(tong)过内漏的(de)阀(fa)门(men)进(jin)入工艺(yi)水(shui)箱,恶化除雾器(qi)冲洗(xi)水(shui)水(shui)质。

  5.4优化浆液(ye)运行参(can)数

  浆(jiang)(jiang)液(ye)的(de)pH值应严格控(kong)制(zhi)在(zai)(zai)5.2-5.8之间,且尽量(liang)稳(wen)定(ding),避免(mian)大幅波动。在(zai)(zai)脱硫系统启动前,向吸(xi)收塔(ta)(ta)进石灰石浆(jiang)(jiang)液(ye)时,须将pH值控(kong)制(zhi)在(zai)(zai)下限(xian)水(shui)平(ping),并加入适当的(de)石膏晶(jing)种,利(li)于(yu)反应产物(wu)在(zai)(zai)已(yi)有(you)的(de)晶(jing)体表面生长。尽快完成脱水(shui)系统的(de)增容改造,运行中控(kong)制(zhi)合理的(de)石膏饱和度,避免(mian)浆(jiang)(jiang)液(ye)在(zai)(zai)吸(xi)收塔(ta)(ta)浆(jiang)(jiang)池(chi)外的(de)其他部位(wei)发(fa)生结晶(jing)反应。

  5.5加强除(chu)雾器(qi)压差(cha)监视

  除雾(wu)(wu)器压(ya)(ya)差计对于除雾(wu)(wu)器的(de)运(yun)行(xing)至关重要(yao),目前各个位置仅安装一个点,不能(neng)反(fan)映除雾(wu)(wu)器运(yun)行(xing)状(zhuang)况,建议增加一组测(ce)点,并定期(qi)进行(xing)疏通和校验(yan),保(bao)证测(ce)量孔畅(chang)通,提高测(ce)量值的(de)准确(que)度。同时建立(li)引风(feng)机电流、脱硫塔入口烟(yan)气压(ya)(ya)力(li)等参(can)数(shu)的(de)运(yun)行(xing)卡片,运(yun)行(xing)操作中(zhong)通过观察引风(feng)机电流、吸收塔入口压(ya)(ya)力(li)等参(can)数(shu)的(de)变(bian)化,间接判断(duan)除雾(wu)(wu)器压(ya)(ya)差的(de)真(zhen)实情(qing)况,在结垢(gou)问题出现早期(qi)采取应(ying)对措施,避免结垢(gou)的(de)快速发展。

  5.6避免高温烟气冲刷

  高温(wen)烟(yan)(yan)气(qi)(qi)(qi)对除(chu)雾器(qi)有(you)损坏作用,建议(yi)设置事(shi)故(gu)(gu)喷淋装置,并设置事(shi)故(gu)(gu)喷淋用水(shui)备(bei)用水(shui)源。当出(chu)现(xian)入(ru)口烟(yan)(yan)气(qi)(qi)(qi)温(wen)度高报警时或循环泵(beng)全(quan)停时,连锁开(kai)启事(shi)故(gu)(gu)喷淋和除(chu)雾器(qi)冲洗水(shui),保护除(chu)雾器(qi)不受高温(wen)烟(yan)(yan)气(qi)(qi)(qi)冲刷。在(zai)系统启动时,须在(zai)循环泵(beng)运(yun)(yun)行的(de)前提(ti)下(xia),烟(yan)(yan)气(qi)(qi)(qi)才(cai)能(neng)(neng)进入(ru)吸收塔;系统停运(yun)(yun)时,须是烟(yan)(yan)气(qi)(qi)(qi)停止进入(ru)后,循环泵(beng)保持运(yun)(yun)行至吸收塔出(chu)口烟(yan)(yan)气(qi)(qi)(qi)降至80℃以下(xia),才(cai)能(neng)(neng)停运(yun)(yun)。

  6结语

  针对某660MW发电机(ji)组脱(tuo)硫(liu)(liu)系统出现的(de)(de)除(chu)雾(wu)(wu)器(qi)结垢(gou)问题,进行了除(chu)雾(wu)(wu)器(qi)叶片(pian)间的(de)(de)垢(gou)物化验,得知垢(gou)物的(de)(de)来源是(shi)循(xun)环浆液,是(shi)浆液固(gu)体颗粒的(de)(de)沉积与结晶反应形成的(de)(de)混(hun)合垢(gou)。冲洗效果差、冲洗水(shui)量不足、水(shui)质不合格、浆液参数不合理(li)以及(ji)差压(ya)表(biao)计不准(zhun)确是(shi)导(dao)致除(chu)雾(wu)(wu)器(qi)出现结垢(gou)并快速发展的(de)(de)直接(jie)原因。建议通(tong)过加强检修、确保(bao)冲洗水(shui)量、控制(zhi)水(shui)质指标、优(you)化浆液参数、加强仪表(biao)在线监(jian)视(shi)和避(bi)免高温(wen)烟气冲刷六个方面(mian)采取措施,预防除(chu)雾(wu)(wu)器(qi)的(de)(de)结垢(gou),保(bao)证脱(tuo)硫(liu)(liu)系统的(de)(de)正常运行。

电话直呼
在线客服
在线留言
发送邮件
联系我们:
18039571021
在线咨询
点击这里给我发消息
还可输入字符250(限制字符250)
技术支持: |
seo seo